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燒結主抽風機軸向振動異常分析與處理

2022-02-07

蘇磊

(天津鋼鐵集團有限公司機械動力部)

摘 要:針對燒結機主抽風機軸向異常振動的問題,使用容知 RH130 測振儀采集振動數據,利用計算機對采集數據進行精密分析,確定引起軸向振動的主要原因為轉子軸向不平衡。通過采用影響系數法在現場進行動平衡校正,解決了煉鐵廠燒結機軸向振動較大的現象,消除了振動異響,保證了燒結機的穩(wěn)定運行。

關鍵詞:燒結機;軸向振動;轉子;動平衡校正

1 引言

天津鋼鐵集團有限公司煉鐵廠 2# 燒結主抽風機自 2006 年 6 月投產,其與燒結機配套使用的主抽風機屬大型風機,風機轉子直徑 3.5 m,是燒結車間廢煙氣清除的主要設備。在設備運行時,由于該風機轉速較高,達到 1 000 r/min,其安全穩(wěn)定運行至關重要,特別是在該風機高速旋轉狀態(tài)下,通過精密診斷及時發(fā)現軸向振動較大的主要原因,對預防設備非計劃停機顯得尤為重要。通過動平衡技術為風機葉輪添加合理配重,使風機振動值恢復至正常水平,為風機的安全運行提供了保障。

2 設備功能及主要技術參數

2.1 設備功能

煉鐵廠 2# 燒結主抽風機主要將燒結機中鐵原料,礦粉,生石灰,焦炭,無煙煤等混合物燃燒產生的廢煙氣抽出至脫硫塔,進行除塵等一系列工藝操作,將煙氣中排放的顆粒物保持在 20mg/N m以下,SO2 排放穩(wěn)定在 100 mg/N m以下,Z終將排放指標合格的煙氣排放至大氣。

2.2 主要技術參數

名稱:煉鐵廠 2# 燒結主抽風機;

型號:SJ20000-14T;

處理煙氣量:20 000 m3 ;

全壓:42 000 Pa;

介質含塵量<850 mg/m3 ;

電機功率:5 800 kW;

風機轉速:1 000 r/min。

2.3 設備傳動圖及主要振動監(jiān)測點位

如圖 1 所示,煉鐵廠 2# 燒結主抽風機由電機驅動,風機主軸與電機用彈性柱銷聯軸器與電機主軸相連,并傳遞扭矩。H、V、A 分別為振動測點監(jiān)測的三個方向,總計四組數據。

3 軸向振動異常原因分析

在 2015 年 8 月上旬我們在巡檢過程中發(fā)現煉鐵廠 2#燒結主抽風機聲音異常且振動過大,振動值異常測點為風機主動側與傳動側,并以軸向振動為主,在這種異常振動的情況下,我們對振動數據進行了詳盡的分析,并初步判斷出幾種出現導致軸向振動異常的可能性。

3.1 引起振動值大以及聲音異響的主要原因

煉鐵廠 2# 燒結主抽風機在正常工作狀態(tài)下以 1 000 r/min高速旋轉,由于抽出的煙氣中含有大量粉塵,這些粉塵在經過風機葉輪時不可避免的有掛灰現象的發(fā)生,根據經驗公式:

F=mrw2  (1)

式中,m 為掛灰后產生的不平衡量,r 為不平衡量質心到轉軸的距離,取主抽風機葉輪半徑 3 m,其中 w 為葉輪旋轉速度,啟機至穩(wěn)定運行后工作頻率為 1000 r/min,估算煙道中煙灰粘在葉輪上的質量為 70 g。

由公式(1)推算出不平衡力 F=21 000 N

由此可見,在如此大的離心力下,對轉子的正常工作將造成巨大的影響,將產生聲音異響以及振動值大幅增加。

3.2 確定故障原因的分析過程

我們在現場用手持振動表測量振動地腳,未發(fā)現明顯振動幅值,因此,排除了軸承座基礎剛度不夠引起的振動。在振動幅值方面,根據 ISO10816 標準,該主抽風機允許振動限值為 7.1 mm/s,從表 1 中看出,傳動側軸向振動較大且有劣化趨勢,其次是垂直振動,徑向水平振動較小,軸向Z大值為 8.21 mm/s,已超過振動參照標準,這次振動升高現象與 2014 年 9 月份振動升高現象類似,懷疑仍然是管道窩風引起。

測量信息:天鋼 \ 煉鐵 \2# 燒結主抽風機1 600 線速度頻譜(10~3k)

采集時間:2015-08-10,13:04:52

通過現場風道檢查后發(fā)現主抽 2# 出風口導流板出現較明顯開焊現象,利用高爐休風對導流板補焊后,對該風機振動值又進行測量,各測點振值見表2,聲音異響與振值雖有所下降,其中傳動側軸向振動下降至 6.79 mm/s2 ,非傳動側軸向振動值下降至 6.96 mm/s2 ,但振動幅值并未有明顯改善,根據ISO10816 標準參照,該風機依然運行在不可長期穩(wěn)定運行的狀態(tài)下。

測?信息:天鋼 \ 煉鐵 \2# 燒結主抽風機 1600 線速度頻譜(10-3k) 

采集時間:2015-08-25 10:07:45 

我們又通過多次對該風機采集的數據進行精密診斷,并運用頻譜分析(見圖 2)發(fā)現振動主要頻譜為 1 倍頻,并無明顯多倍頻譜,我們分析速度頻譜圖發(fā)現除 1 倍頻軸頻外無明顯邊頻帶頻譜,也未發(fā)現高倍頻諧波,在主抽風機逐漸由低速緩慢升至高速的過程中,振動值也逐漸上升,綜合以上幾點已經可以排除主抽風機機械傳動系統(tǒng)產生的聲音異響和振動異常。

根據這些現象我們綜合判斷出以 1 倍頻為主的振動主要由主抽風機葉輪不平衡原因導致,對于出項的不平衡特征現象,我們決定采用 RH130 儀器的不平衡添加配重計算功能對該風機進行動平衡試驗,解決該風機軸向振動過大的現象。

測點路徑:天鋼 \ 煉鐵 \2# 燒結主抽風機/1600 線速度頻譜(10-3k);

采樣時間:2015-08-10,13:04:52;

運行轉速:1 000 r/min;

采樣頻率:7 680 Hz。

4 利用 RH130 儀器降低軸向振動值及相關數據分析

RH130 儀器作為高精度動平衡儀器,在給主抽風機做現場動平衡的過程中,不能改變振動傳感器和轉速傳感器的位置,因此必須嚴格按照相關規(guī)程安裝調試儀器。

RH130 動平衡儀安裝調試與主要操作步驟:

4.1 RH130 儀器安裝與調試

將儀器的振動值測量通道 FH 1 傳感器并安裝在主抽風機傳動側軸承箱水平線位置,TRIGER通道與激光發(fā)射器相連,并將激光發(fā)射投對準傳動軸中心,監(jiān)測傳動軸轉速,并固定好磁座,保證動平衡儀在工作過程中受到振動產生數據傳遞誤差。

4.2 試重的選取

以 1 000 r/min 啟動主抽風機電機,經過一段時間使設備達到穩(wěn)定轉速后測得初始振幅為 329.8 μm,初始相位為 64°。

根據儀器初始試重計算經驗公式:

P=AGg/rw2 s  (2)

式中,P 為將要添加的試重;r 為加重半徑;w 為平衡時轉子的角速度;G 為葉輪質量;g 為重力加速度,取 9.8 g/m2 s;s為靈敏度系數,120~150。

對比該風機,初始振幅位移量 310.7 μm,加重半徑選擇在葉輪雙排螺栓的Z末端 2 600 mm 處,葉輪質量約 3 500kg。通過公式(2)計算出需要添加的試重為 0.46 kg。根據平衡儀提示的相位 87°,旋轉風機葉輪至合適的角度,將試重塊焊接在葉輪上。

4.3 配重選取

重新啟動主抽風機電機,葉輪轉速達到穩(wěn)定轉速 1 000 r/min 后,通過儀器計算出配重角度和配重量為 375°,0.55kg,根據提示的相位,我們又旋轉葉輪至相應的角度,添加配重塊 0.55 kg,并在同樣的半徑處焊接配重塊。

4.4 加配重后振動值對比

加配重后重新啟機,轉速達到 100 r/min 后通過測量發(fā)現振值大幅下降至 2.62 mm/s(見圖 3)和(見表3),完全符合振動標準中規(guī)定的振動值大小,并且振動異響消失,使主抽風機安全穩(wěn)定運行。

測量信息:天鋼 \ 煉鐵 \2# 燒結主抽風機 1600 線速度頻譜(10-3k)

采集時間:2015-09-03 10:28:03

測量信息,測點路徑:天鋼 \ 煉鐵 \2# 燒結主抽風機/1600 線速度頻譜(10-3k);

采樣時間:2015-09-03 10:28:03;

運行轉速:1 000 r/min;

采樣頻率:7 680 Hz。

5 結束語

對于煉鐵廠燒結 2# 主抽風機這類設備,有多種原因會引起軸向振動值異常,綜合分析相關振動數據后,才能發(fā)現引起軸向振動異常的真實原因,通過先進的RH130儀器,針對軸向不平衡量添加相應的配重,Z終降低了軸向振值,消除了相關異響,避免了設備故障惡化程度還節(jié)省了人工時間成本,成功的解決了軸向振動大及異響問題,使設備穩(wěn)定、安全運行。

來源:《天津冶金》2016年第0z1期