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大功率中速柴油機(jī)曲軸箱油霧爆炸分析

2022-04-24

王海洋

(昆山調(diào)峰電力有限公司)

導(dǎo)讀:

由油霧引起的柴油機(jī)曲軸箱爆炸,即使不考慮人身傷害,也會(huì)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)后果。

通常油霧由主軸瓦、連桿大端軸瓦燒傷引起,隨著柴油機(jī)氣缸內(nèi)噴壓、爆壓不斷提高,也開始出現(xiàn)活塞組件疲勞破壞導(dǎo)致更嚴(yán)重的曲軸箱爆炸,結(jié)果不僅要更換活塞總成、氣缸套,甚至要更換曲軸。

由此可見,安裝油霧探測自動(dòng)保護(hù)裝置,并在日常柴油機(jī)中修、大修時(shí)對重負(fù)荷運(yùn)動(dòng)件探傷檢測就顯得特別重要。

以下是某大功率柴油機(jī)電站主機(jī)曲軸箱油霧爆炸事故分析。

一、相關(guān)參數(shù)

該柴油機(jī)為MAK8M601C、四沖程、8缸直列式、缸徑580mm、沖程600mm、燃重油。

1、運(yùn)行參數(shù)

額定功率9800kW,額定轉(zhuǎn)速428(r/min),平均有效壓力2.23MPa,Z高燃燒壓力 16MPa,壓縮比13.15,每天按95%額定功率全自動(dòng)程控連續(xù)運(yùn)行12至15h,累計(jì)運(yùn)行1.6萬h。

2、維護(hù)保養(yǎng)

按MAK維修手冊,在MAK工程師指導(dǎo)下,周期性完成3000h保養(yǎng)、6000h中修、9000h保養(yǎng)、1.2萬 h大修、1.5萬h保養(yǎng)項(xiàng)目。

3、爆炸相關(guān)部件

曲軸箱防爆閥為自動(dòng)閉合阻燃式、0.02MPa開啟、賀爾碧格產(chǎn);活塞總成德國KS公司產(chǎn);活塞銷材質(zhì)為低碳合金鋼、表面滲碳淬火、外徑 240mm、內(nèi)孔80mm、長490mm、重156kg;活塞群材質(zhì)為鑄造鋁合金;氣缸套材質(zhì)為合金鑄鐵、內(nèi)孔表面軟氮化處理。

二、故障經(jīng)過

1、故障現(xiàn)象

3號機(jī)進(jìn)入16000h運(yùn)行時(shí)段后,某日開機(jī)運(yùn)行數(shù)小時(shí)各參數(shù)正常,負(fù)荷平穩(wěn),至12:54時(shí)曲軸箱突然發(fā)生爆炸,機(jī)側(cè)黑煙滾滾,機(jī)工馬上按下緊急停機(jī)手柄,再手動(dòng)起動(dòng)電動(dòng)滑油泵、淡水泵,防止柴油機(jī)部件過熱 ,此刻發(fā)現(xiàn)滑油自動(dòng)反沖洗濾器超頻次動(dòng)作反沖,暗示滑油系統(tǒng)不明顆粒物過量。

經(jīng)保險(xiǎn)公司許可,打開機(jī)體防爆門檢查,發(fā)現(xiàn)1缸嚴(yán)重拉缸,氣缸套下方四周、油底殼布滿鋁合金顆粒。

2、 1缸部件損壞程度

(1)活塞頂

各環(huán)槽很干凈、沒有積炭,但拉缸時(shí)受熔著金屬擠壓,環(huán)槽嚴(yán)重變形,鍍 鉻層脫落,活塞環(huán)在槽內(nèi)卡死不能動(dòng),切斷后敲出。

(2)活塞裙

外圓80%以上面積出現(xiàn)熱熔性粘著深度(1~3mm)磨損且磨痕與氣缸套中心線平行,活塞銷座孔被活塞銷斷口軋壓變形。

(3)活塞銷

在活塞裙內(nèi)卡死、無法轉(zhuǎn)動(dòng),兩端止動(dòng)卡簧變形無法拆卸,Z后破壞活塞裙才取出,活塞銷開放式折斷成兩截銷內(nèi)孔有一處面積8mm×50mm滲碳表層脫落 (平行于銷中心線),其平行立面斷口處有一深30mm寬 50mm邊緣分明的疲勞磨損亮帶,由此亮帶沿軸向展伸出整個(gè)不規(guī)則大斷面。

(4)氣缸套

內(nèi)孔表面粘附有大量的鋁合金熔化皮,與孔鑄鐵表面呈膠著狀態(tài),手工無法剝離,送專業(yè)缸套廠珩磨后,內(nèi)孔橢圓度達(dá)0.6mm(應(yīng)<0.3mm)。無法修復(fù)。

(5)連桿總成小端襯套

Miba產(chǎn)三金屬軸瓦,經(jīng)活塞銷斷口切擠,表面鉛鍍層與鎳柵完全破壞,銅鉛合金底層完全呈現(xiàn)并深損,參照Miba公司軸瓦比較 圖譜,不能使用,后通過鋸開取下再浸液氮冷裝新襯套。

三、故障原因分析

1、 現(xiàn)象分析

柴油機(jī)在95%額定負(fù)荷(單缸1160kW)運(yùn)行 ,活塞銷突然折斷,其斷口軋入連桿小端襯套及活塞裙銷座孔,兩端也被卡簧卡住,無法轉(zhuǎn)動(dòng),致使活塞無法在上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)中 自由擺動(dòng),其裙部下緣與缸套內(nèi)孔由柔性 面接觸變成剛性線接觸,過大的表面接觸應(yīng)力破壞了氣缸油膜而產(chǎn)生干磨損。

摩擦熱會(huì)合下竄的高溫燃?xì)?,很快使活塞裙部鋁合金固熔并剝落,熔著部位又被沒有停止的上下運(yùn)動(dòng)撕裂,產(chǎn)生磨粒 (小顆粒由自動(dòng)濾器反沖去分油機(jī)分離,大顆粒后由機(jī)工進(jìn)曲軸箱從油底殼清出)成為加劇表面磨損的磨料。

磨料在運(yùn)動(dòng)中堵塞了4只氣缸油出油孔,經(jīng)磨料的堆積、過熱、擠壓 ,又造成活塞環(huán)槽變形,所有活塞環(huán)在槽中卡死無法回縮和張開,氣缸套也因熱變形、內(nèi)孔橢圓度 由 0.1mm增大至 0.6mm,氣缸下部氣封徹底破壞,高溫高壓燃?xì)庵苯酉聸_進(jìn)入曲軸箱與滑油油霧混合 (滑油氣化溫度約200℃,閃點(diǎn) 270~350℃),油霧濃度達(dá)到可燃混合比即發(fā)生爆炸。

2、原因分析

柴油機(jī)運(yùn)行中活塞銷突然折斷引發(fā)曲軸箱爆炸可以認(rèn)定。

但制造商認(rèn)為活塞銷折斷是使用方運(yùn)行方式不當(dāng)、過載引起,但我方認(rèn)為與部件材質(zhì)有關(guān)。

理論依據(jù)如下:

(1)材質(zhì)與金相組織

大功率柴油機(jī)活塞銷一般由低碳合金鋼鍛制后加工,表面滲碳淬火后精磨至0.2μm的粗糙度,滲碳層一般是1~2mm厚的馬氏體組織。

如碳含量過高,滲碳層易出現(xiàn)大量塊狀、網(wǎng)狀碳化物,使脆性增加,容易在氣缸正常燃燒壓力沖擊下剝落,而滲碳層過薄易引起表面疲勞剝落。

(2)設(shè)計(jì)應(yīng)力

按設(shè)計(jì)理論及應(yīng)力場分析。

活塞銷負(fù)載時(shí)所受Z大壓應(yīng)力與拉應(yīng)力均在內(nèi)孔表面的不同點(diǎn)上,故損壞一般自內(nèi)孔 表面開始。然后沿內(nèi)孔的長度方向發(fā)展產(chǎn)生裂紋(可觀察斷銷內(nèi)孔表面的脫落層)。

(3)可靠性及壽命

按制造商使用說明書,活塞組件大修期3萬 h(累計(jì)運(yùn)行時(shí)間未達(dá)3萬小時(shí)可不拆檢)、經(jīng)濟(jì)壽命6~7.2萬h,此次活塞銷運(yùn)行1.6萬 h就發(fā)生折斷,失效期大大提前,不正常。

四、防范措施

(1)定期拆檢活塞銷。

按MAK維修手冊,活塞銷檢查屬不定期項(xiàng) 目,為防同類事故再發(fā)生,公司主動(dòng)對三臺(tái)機(jī)組所有活塞銷進(jìn)行拆檢。

發(fā)現(xiàn)1號機(jī)3缸、7缸活塞銷內(nèi)孔有肉眼可見縱向裂紋,先著色探傷確認(rèn),后超聲波探傷 ,裂紋長120mm、深50mm,如繼續(xù)使用 ,還會(huì)發(fā)生二次曲軸箱爆炸。

據(jù)此,公司自行規(guī)定:每逢柴油機(jī)周期性6000h中修、12000h大修,必須拆解活塞組件、對所有活塞銷表面進(jìn)行探傷檢查。

(2)安裝油霧探側(cè)報(bào)警裝置。

每臺(tái)機(jī)安裝德國SCHAller產(chǎn)VN115/93型油霧探測器,在運(yùn)行中監(jiān)測曲軸箱內(nèi)油霧濃度,在部件嚴(yán)重?fù)p壞之前自動(dòng)報(bào)警觸發(fā)停機(jī)避免機(jī)損事故。

(3)加裝主軸瓦溫度監(jiān)視。

五、結(jié)論

因三臺(tái)機(jī)氣缸總數(shù)24只,運(yùn)行1.6~1.8萬小時(shí),就有3只活塞銷(一只已折斷)出現(xiàn)裂紋,德國KS公司一個(gè)批次產(chǎn)品失效率達(dá)12.5%,實(shí)屬少見。

經(jīng)MAK公司與我司認(rèn)可,有裂紋未斷開的1號機(jī)活塞送往船業(yè)公認(rèn)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)“新加坡動(dòng)力科技有限公司”,解剖進(jìn)行金相、晶狀組織檢測。

測鑒定結(jié)論如下:活塞銷由于疲勞斷裂損壞,主要原因是內(nèi)孔硬化層下有一簇氧化雜質(zhì);活塞銷鉻含量、硬度、硬化深度不符合標(biāo)準(zhǔn),晶狀圖顯示有帶狀及不規(guī)則簇狀鐵素體,導(dǎo)致材質(zhì)物理及化學(xué)性質(zhì)不均勻,降低抗疲勞強(qiáng)度。

據(jù)此結(jié)論,MAK公司改用德國MAHLE(馬勒)公司活塞總成,并優(yōu)惠供我司一套活塞總成、兩只活塞銷、一只氣缸套,保證機(jī)組繼續(xù)安全運(yùn)行。

(來源:柴油機(jī))