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汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱油位下降原因分析及處理

2022-12-21

引 言 

汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱在潤(rùn)滑油系統(tǒng)中起著儲(chǔ)存潤(rùn)滑油,分離油中空氣、水分和雜質(zhì)的作用。為了確保向汽輪機(jī)各軸承正常供油,防止汽輪機(jī)軸承斷油燒損等事故,必須保證潤(rùn)滑油箱內(nèi)存儲(chǔ)一定量的潤(rùn)滑油。潤(rùn)滑油箱油位也是機(jī)組運(yùn)行安全的重要監(jiān)視參數(shù)之一。大型機(jī)組更要求設(shè)置“潤(rùn)滑油箱油位低停機(jī)”保護(hù),保證機(jī)組在事故情況下安全停運(yùn)。

然而,在實(shí)際生產(chǎn)中,經(jīng)常遇到潤(rùn)滑油箱油位下降的情況。由于潤(rùn)滑油箱油位下降原因較多,加之系統(tǒng)復(fù)雜,且大部分設(shè)備都集裝在潤(rùn)滑油箱內(nèi),解決起來(lái)比較困難,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)較大困擾。本文針對(duì)某電廠汽輪機(jī)運(yùn)行中潤(rùn)滑油箱油位下降問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出解決方案,為類似故障的解決提供參考。

設(shè)備概況 

某電廠汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司制造的NZK100-9.32/535型直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。潤(rùn)滑油系統(tǒng)由汽輪機(jī)主軸驅(qū)動(dòng)的主油泵、冷油器、射油器、溢油閥、頂軸裝置、盤車裝置、排煙系統(tǒng)、油箱、啟動(dòng)油泵、交流潤(rùn)滑油泵、直流事故油泵、油位指示器、油壓降低保護(hù)裝置、油凈化系統(tǒng)以及連接管道、閥門及各種監(jiān)測(cè)儀表等構(gòu)成。其中潤(rùn)滑油箱采用集裝方式,將潤(rùn)滑油系統(tǒng)中的大量設(shè)備集中布置在油箱內(nèi),以便于運(yùn)行及監(jiān)視。潤(rùn)滑油供油系統(tǒng)為密閉系統(tǒng),回油回到組合油箱后,通過(guò)濾網(wǎng)及其他凈化系統(tǒng)后再供給潤(rùn)滑油系統(tǒng)。

潤(rùn)滑油箱油位下降情況 

該電廠自2017年3月以來(lái),1號(hào)汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱油位出現(xiàn)無(wú)規(guī)律持續(xù)下降現(xiàn)象,且在油箱油位變化過(guò)程中,遠(yuǎn)傳油位與就地油位完全一致。油位變化數(shù)據(jù)如表1所示。

原因分析 

針對(duì)上述問(wèn)題,決定利用魚骨分析法對(duì)潤(rùn)滑油箱油位下降的原因進(jìn)行分析,相應(yīng)的魚骨圖如圖1所示。按照?qǐng)D1對(duì)可能造成潤(rùn)滑油箱油位下降的原因逐一進(jìn)行排查。

1.油位計(jì)故障

汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱上只安裝1個(gè)頂裝式磁翻板油位計(jì)。該油位計(jì)由本體(由上、下導(dǎo)管組成)、翻板箱(由紅、白雙色磁性小翻板組成)、浮子(由磁體、頂桿、浮球組成)及油位變送器等組成,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。其工作原理為:容器內(nèi)的浮球在下導(dǎo)管內(nèi)隨油面高度的變化而上下浮動(dòng),磁體通過(guò)頂桿在上導(dǎo)管內(nèi)移動(dòng),利用磁力使翻板翻動(dòng)。油位變送器將油位信號(hào)傳送至控制中心進(jìn)行遠(yuǎn)傳油位指示[2-3]。

遠(yuǎn)傳油位信號(hào)來(lái)自就地油位計(jì),遠(yuǎn)傳油位與就地油位來(lái)源于同1套測(cè)量裝置,因此,當(dāng)油位計(jì)出現(xiàn)問(wèn)題,則2個(gè)油位顯示值都不準(zhǔn)確,2個(gè)油位無(wú)對(duì)比價(jià)值。因遠(yuǎn)傳油位與就地油位一致,且數(shù)值呈連續(xù)變化趨勢(shì),所以排除油位計(jì)本體、翻板箱、油位變送器故障及浮球和磁體在導(dǎo)管中卡澀坐死的可能。如果浮球破裂,潤(rùn)滑油會(huì)進(jìn)入浮球內(nèi)部,浮球完全沉入潤(rùn)滑油中,直至油位計(jì)上導(dǎo)管中的磁體下行至限位標(biāo)牌處,而且不會(huì)因向潤(rùn)滑油箱內(nèi)補(bǔ)充潤(rùn)滑油而重新浮起來(lái)。因此,浮球破裂的可能性也被排除。 

2.系統(tǒng)泄漏

汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)供、回油管道采用套管形式,即在供油管道外部套裝回油管道。經(jīng)過(guò)查找,回油管道上未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn);取樣化驗(yàn)冷油器冷卻水回水,未發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油成分。切換冷油器運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油箱油位仍然下降;檢查機(jī)房負(fù)零米管溝內(nèi)潤(rùn)滑油非壓力油管道,未發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn);檢查機(jī)組各軸承油擋漏油情況,也未發(fā)現(xiàn)有潤(rùn)滑油外漏現(xiàn)象。 

3 系統(tǒng)內(nèi)閥門內(nèi)漏

檢查潤(rùn)滑油箱取樣閥、放水閥,兩閥門開關(guān)靈活,關(guān)閉嚴(yán)密;解開潤(rùn)滑油箱事故放油閥后法蘭查看,油閥關(guān)閉嚴(yán)密,不存在任何內(nèi)漏現(xiàn)象。 

4.環(huán)境溫度及潤(rùn)滑油溫變化

環(huán)境溫度的變化會(huì)對(duì)潤(rùn)滑油密度產(chǎn)生一定的影響,從而引起潤(rùn)滑油箱油位的變化。但潤(rùn)滑油箱油位應(yīng)隨環(huán)境溫度或潤(rùn)滑油溫的變化交替出現(xiàn)升高和下降現(xiàn)象,而非實(shí)?表現(xiàn)的一直呈下降趨勢(shì)。機(jī)組運(yùn)行期間,潤(rùn)滑油溫保持在38~40 ℃,未發(fā)生油溫大幅波動(dòng)現(xiàn)象;且環(huán)境溫度對(duì)潤(rùn)滑油密度的影響極其有限,不可能引起潤(rùn)滑油箱油位的持續(xù)下降。 

5.潤(rùn)滑油外排

機(jī)組正常運(yùn)行中,潤(rùn)滑油外排的操作有:主油箱定期底部放水、油質(zhì)化驗(yàn)定期取樣和通過(guò)排煙風(fēng)機(jī)外排[4]。在油箱油位下降期間,潤(rùn)滑油水分維持在26~40 mg/L,并未對(duì)潤(rùn)滑油箱進(jìn)行放水操作;每周安排1 次潤(rùn)滑油油質(zhì)分析,取潤(rùn)滑油量為200 mL/次,不?以引起油箱油位的持續(xù)下降。因潤(rùn)滑油水分含量在合格范圍內(nèi),在此期間油凈化裝置采取間斷方式運(yùn)行,每天只運(yùn)行2 h,且裝置運(yùn)行平穩(wěn),并未發(fā)生油凈化裝置漏油的現(xiàn)象。排油煙管道上升段冷凝后的潤(rùn)滑油經(jīng)回流管回至潤(rùn)滑油箱內(nèi),且排油煙量并不大,因此也不存在潤(rùn)滑油外排現(xiàn)象。 

6.回油管道及回油濾網(wǎng)堵塞

潤(rùn)滑油系統(tǒng)回油套管直徑Z小處為133 mm,Z大處達(dá)762 mm,回油管道堵塞的可能性較小,且從各軸承箱回油窗口觀察,回油狀態(tài)良好,未發(fā)現(xiàn)有回油停滯的現(xiàn)象?回油濾網(wǎng)安裝在潤(rùn)滑油箱上部靠近油箱人孔處,與回油管相連接。通過(guò)潤(rùn)滑油箱人孔可以清楚看到回油濾網(wǎng)回油通暢,不存在堵塞現(xiàn)象。 

7.潤(rùn)滑油箱內(nèi)部壓力變化

在查看回油濾網(wǎng)堵塞情況時(shí),打開潤(rùn)滑油箱人孔,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油箱油位快速上升,由-170 mm快速上升至100 mm;封上人孔后,油箱油位由100 mm快速下降至-60 mm。據(jù)此現(xiàn)象推斷,是潤(rùn)滑油箱內(nèi)部壓力變化引起潤(rùn)滑油箱油位的變化。按照運(yùn)行規(guī)程要求,要及時(shí)調(diào)整各軸承箱抽空氣風(fēng)門及排油煙風(fēng)機(jī)出、入口擋板,使機(jī)組各軸承箱及潤(rùn)滑油箱內(nèi)形成98~196 Pa的真空,目的是排除機(jī)組運(yùn)行時(shí)因軸承摩擦耗功和轉(zhuǎn)動(dòng)部件的鼓風(fēng)作用而使?jié)櫥褪軣岱纸馑a(chǎn)生的油煙及油擋環(huán)等處漏入的空氣和水蒸氣。該電廠1號(hào)汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱頂部安裝了1塊量程為-0.1~0.3MPa、精度等級(jí)為1.6的雙向壓力表。該壓力表無(wú)法精確顯示潤(rùn)滑油箱及各軸承箱內(nèi)的真空值,在開關(guān)軸承箱各風(fēng)門及排油煙風(fēng)機(jī)出、入口擋板時(shí),潤(rùn)滑油箱上的壓力表幾乎沒有變化。

如果各軸承箱抽空氣風(fēng)門開度過(guò)大,則經(jīng)油擋環(huán)漏入軸承箱的空氣量就會(huì)增加。漏入的空氣溶解到潤(rùn)滑油中,經(jīng)回油管道進(jìn)入潤(rùn)滑油箱。潤(rùn)滑油箱內(nèi)呈負(fù)壓狀態(tài),潤(rùn)滑油表面的空氣分壓力較低,溶解在潤(rùn)滑油內(nèi)的空氣會(huì)從潤(rùn)滑油中析出,在潤(rùn)滑油表面形成大量的油煙氣泡,消耗了部分潤(rùn)滑油。

因油煙氣泡無(wú)法將油位計(jì)浮球浮起來(lái),所以測(cè)量顯示的油箱油位出現(xiàn)下降現(xiàn)象。另外,排油煙風(fēng)機(jī)的出、入口擋板開度越大,潤(rùn)滑油箱內(nèi)的空氣壓力越低,潤(rùn)滑油表面的空氣分壓力就越低,形成的油煙氣泡的數(shù)量越多,消耗的潤(rùn)滑油量也越多,這樣油箱油位也會(huì)表現(xiàn)為逐漸下降的現(xiàn)象[5]。但在打開潤(rùn)滑油箱人孔時(shí),油箱內(nèi)空氣壓力增加,油煙氣泡會(huì)瞬間破裂,導(dǎo)致潤(rùn)滑油表面的空氣分壓力也增加,從潤(rùn)滑油中析出的空氣量減少,形成油煙氣泡的數(shù)量和速度開始放緩,因此油箱油位開始上升。通過(guò)以上原因排查,Z終確定潤(rùn)滑油箱油位下降是潤(rùn)滑油箱內(nèi)真空過(guò)高所致。

解決措施 

基于上述分析,檢查汽輪機(jī)排油煙風(fēng)機(jī)出、入口擋板開度及各軸承箱抽空氣風(fēng)門開度情況并進(jìn)行處理,具體如下。

(1) 檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組1號(hào)、2號(hào)軸承箱抽空氣風(fēng)門全開,3號(hào)軸承箱抽空氣風(fēng)門開度在2/3處,立即將各軸承箱抽空氣風(fēng)門開至1/3處;

(2) 檢查發(fā)現(xiàn)排油煙風(fēng)機(jī)入口擋板開至2/3處,出口擋板開度在4/5處,將排油煙風(fēng)機(jī)出、入口擋板開至1/3處。

在上述的操作過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油箱油位逐漸由-130 mm緩慢上升至10 mm。經(jīng)72 h運(yùn)行觀察,潤(rùn)滑油箱油位再未出現(xiàn)下降現(xiàn)象,且油位指示平穩(wěn)。至此,潤(rùn)滑油箱油位下降的問(wèn)題得以解決。

建議 

為杜絕此類潤(rùn)滑油箱油位下降問(wèn)題再次發(fā)生,建議做好以下幾點(diǎn):

1、更換潤(rùn)滑油箱頂部安裝的真空壓力表,以精確顯示潤(rùn)滑油箱內(nèi)的真空值。建議采用0.1級(jí)以上數(shù)字絕壓真空表。

2、增加潤(rùn)滑油箱油位測(cè)量裝置,使遠(yuǎn)傳與就地油位測(cè)量裝置相互獨(dú)立。出現(xiàn)油位變化時(shí),及時(shí)排查油位計(jì)故障。建議采用測(cè)量準(zhǔn)確度較高的雷達(dá)油位計(jì)或超聲波油位計(jì)。

參考文獻(xiàn):

[1] 哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司.汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)說(shuō)明書[Z].哈爾濱:哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司,2006.

[2] 許濤,李陽(yáng)海,周波,等.磁翻板液位計(jì)顯示異常分析[J].湖北電力,2012(4):47-48.

[3] 曲徑幽.負(fù)壓狀態(tài)下磁翻板液位計(jì)典型故障分析[J].中國(guó)設(shè)備工程,2014(4):43-44.

[4] 哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司.汽輪機(jī)排煙裝置說(shuō)明書[Z].哈爾濱:哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司,2001.

[5] 王林暉.因主油箱油位測(cè)量引發(fā)的誤停機(jī)事故分析[J].華電技術(shù),2012(1):54-56.

來(lái)源:《內(nèi)蒙古電力技術(shù)》